Inzwischen ist das Projekt wieder ein wenig vorangekommen.
Das Konzept wurden in einigen Punkten nochmal geändert.
So fahre ich jetzt nur noch mit 6 Zellen, diese liegen kompakt im Chassis, über der Vorderachse.
12 Zellen benötigen einfach zuviel Platz...
Darüber liegt ein Pack LiPos (2s2p) für den Empfänger.
Als Lenkservo ist jetzt ein ThunderTiger DS-1015 drin, das hat endlich genügend Kraft, um die schweren Räder auch im Stand zu bewegen.
Dringend ändern muss ich noch die Lenkung, da muss eine kugelgelagerte Aluversion rein, das Plasteteil ist schon völlig hinüber.
Die Käferkarosserie ist inzwischen auch fertig geworden, und sie sieht richtig hübsch aus, finde ich.
Erfahrungsbericht zu den geklebten Teilen: es hält! Und wie!
Was nicht hielt, waren die Schrauben, die den Motor am Halter festhalten sollten.
Der Motor konnte sich zur Seite bewegen, und hat mir dann das Hauptzahnrad abgefräst. Sehr unschön...
Die Lösung bestand in zwei im Motor eingeklebten Gewindestiften, und verzahnten Muttern von Tamiya.
Ebenfalls unschön war das geplatzte Ritzel beim ersten richtigen Testlauf.
Gibt es hier (12MB)
zu hören...
Videos gibt es ansonsten hier
Hier wieder ein paar Bilder
Hier mal Bilder von den ersten Ausfahrten. Am Steuer teilweise ich, teilweise F-Xer.
Wie man den Matsch wieder los wird, zeige ich in einem Video zum Thema: Reinigung von RC-Cars
Mittlerweile ist das Getriebe kaputt, ich werde es mal öffnen müssen...